副机滑油消耗有点吓人...已赶上主机---原因还有点复杂
发布日期:2023-06-22 点击次数:136
点它:船舶讲武堂资料上新了...5.4折起...想学习的弟兄可以动手了!物有所值、终身有效一、故障现象:前年笔者在船厂接一条散货船,在船厂期间,由于使用岸电,对副机的工况和参数没有很好的测试。开航后,该轮使用NO.3副机单独运行给全船供电,各缸排烟、淡水温度和滑油压力都在正常范围之内。在60%负荷左右测量各缸爆压平均,副机运行平稳。该轮副机型号为:YANMAR 6N18AL-HV ,距上次吊缸运行6000多小时。虽表面运转正常,但一直有以下问题困扰着:1.滑油手动反冲滤器差不多每半小时就变红报警,值班人员频繁到现场去手动冲洗。2.随着滑油滤器的脏污,副机透平油压力由4.0Bar 降到3.2 Bar (3.0 Bar 报警),手动反冲洗后,很快就恢复到3.8 Bar。3.副机油耗高的有点吓人,三轨每天向该副机油底壳补充滑油,平均日耗65 升(实话说,这油耗赶上主机了)。二、故障查找及处理1.检查清洗滑油滤器和旁通离心滤器,换新透平油纸滤芯。两天后滑油手动反冲洗滤器出现压差报警,透平油压力下降,值班人员手摇反冲洗滤器2小时。2.把油底壳滑油暂时抽到干净大桶内,对油底壳彻底清洁,未发现大量油泥沉淀物。3.从机体外观看如道门、管路及接头、副机输出轴封、预润滑油泵轴封、缸头盖等未发现滑油明显泄漏迹象。4.追溯历史:查看修船前的副机日志,副机油耗在25L/D,为何从船厂出来后,油耗就翻番了?在船厂厂修项目为该副机滑油冷却器进行过化学清洗,副机增压器进行过拆检。值班人员检查膨胀水柜,未发现滑油油迹。
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难道是厂家刚刚拆检过的副机增压器油封漏油,正好船上有一台备用副机增压器,整体换装后试车一天,滑油油耗降至30L/D。拆下的增压器经检查转子的轴向间隙和径向间隙,均已超限。按照说明书的规定该类型副机油耗在(A/E L.O. CONSUMP. 0.7-1.1g/KW.H) ,如果副机负荷在230KW左右,那么副机滑油油耗应在8L/D 。下图为副机滑油管路系统图。副机滑油除了正常消耗外,就是 FUEL INJECTION PUMP PINION,即副机高压油泵齿条的润滑。根据如下图所示的调节程序检查,在副机启动后,滑油温度在55-65℃ 之间,调整滑油量在每10-12秒一滴,后续还是发现滑油消耗量偏高。图片
高压油泵齿条润滑调节程序图片
副机滑油系统图。为了彻底解决副机滑油油耗高的问题,决定对该副机进行吊缸检查。在吊出活塞后,发现NO.2/NO.5/NO.3缸第一,第二道活塞环搭扣完全在同一方向(位置)。由于第一、二道活塞环搭扣在同一方向位置,燃烧室的残渣就会轻易到达刮油环部位,使刮油环磨损加剧,刮油环刮油能力减弱,过多滑油进去燃烧室被烧掉,这就是滑油消耗量大的主要原因。 根据说明书的规定“incorporate the piston rings with their marked sides facing upward and their cuts shifted 120 °from those of adjacent rings “ 。“incorporate the oil ring with its coil joint shifted 180° from its cut “该型副机每缸活塞配有三道活塞环,一道触火环,一道压缩环,一道油环,三道环的搭口应在360°的平面内平均错开,即每道环的搭口与相邻环搭口相差120°。并且有字(marked)一面向上,对于油环的搭口应与其内部的撑簧接口成180°错开(如果我们的轮机人员没有遵守这样安装常识,燃气就会轻易蹿入到曲轴箱,使副机油底壳滑油脏污加剧)。图片
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当吊出缸盖时,发现在该副机进气总管和各缸的进气口都有大量的油渣(类似于滑油分油机排渣口的油渣)几乎堵塞3/4 的空间,再次证明了该副机增压器油封漏油的事实。 经过副机吊缸,按说明书的要求安装活塞环,更换增压器后 ,该副机在航行单独使用期间(负荷在230KW)滑油消耗在10L/D,基本接近副机出厂时的油耗值(A/E L.O. CONSUMP. 0.7-1.1g/KW.H)。作者:河北远洋轮机长 张永建
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